吳長軍 王海成
(華電能源股份有限公司,黑龍江哈爾濱,150001)
【摘 要】電力系統(tǒng)節(jié)能降耗、高效環(huán)保一直是我國節(jié)能減排工作的重要組成部分;為了加快節(jié)能步伐,熱電聯(lián)產(chǎn)是節(jié)能的重要途徑之一,熱電聯(lián)產(chǎn)中屬背壓供熱節(jié)能效果最為顯著。目前小機組純凝改背壓的實例很多,改造成功最大機組為210MW機組,本文主要就華電能源富拉爾基發(fā)電廠汽輪機低壓缸光軸改造技術中低壓轉(zhuǎn)子的結(jié)構進行了詳細論證,分析了低壓轉(zhuǎn)子套裝結(jié)構的必要性和特點,同時闡明了如何保證低壓缸具備低壓轉(zhuǎn)子互換能力。
【關鍵詞】三缸三排汽;200MW汽輪機;低壓光軸轉(zhuǎn)子;結(jié)構形式
隨著國家對城市化進程的不斷推動,城市熱用戶不斷增加,熱用量不斷的加大,怎樣才能更好、更有效地對整個熱網(wǎng)進行管理,實現(xiàn)熱網(wǎng)的可靠經(jīng)濟運行就成為人們迫切關注的問題,而蓄能系統(tǒng)就是在這樣的背景下應運而生,但是蓄能系統(tǒng)的供熱能力畢竟有效,為了更進一步發(fā)揮汽輪機組的供熱能力和深度調(diào)峰水平,我們提出了光軸改造技術,即將汽輪機低壓缸原有的葉片拆除,形成光軸,以滿足冬季采暖供熱,擴大熱網(wǎng)供熱能力,降低機組運行熱耗。本文主要就華電富拉爾基電廠三缸三排汽200MW汽輪機進行低壓光軸供熱改造進行深度探析。
1 機組簡介
富拉爾基發(fā)電廠汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)N200-130/535/535型超高壓一次中間再熱、三缸三排汽、凝汽式汽輪機,機組有三個低壓缸??傃b機容量1200MW,分為二期建設,一期3臺200MW機組,二期擴建3臺200MW機組,共6臺200MW凝汽式機組。汽輪機均為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司八十年代產(chǎn)品,汽輪機為沖動式三缸三排汽凝汽式汽輪機。分別于1982、1983、1984、1987、1988、1989年投產(chǎn)發(fā)電。其中二期3臺汽輪機分別在1996、1997、1998年采用全三維技術進行了通流部分擴容改造,額定功率達到210MW。
2 低壓缸轉(zhuǎn)子光軸改造的原理
富拉爾基發(fā)電廠200MW汽輪機,是哈爾濱汽輪機廠有限責任生產(chǎn)的三缸三排汽超高壓一次再熱機組。根據(jù)業(yè)主要求,要對機組進行供熱改造。為了增加供熱量,擬將4#機組的2#低壓缸內(nèi)的雙分流的全部通流拆除,更換成光軸,并改造連通管,成為供熱機組。將現(xiàn)有汽輪機改后,從中壓缸排出的蒸汽的一部分仍然進入1#低壓缸做功并進入冷凝器凝結(jié),而2#低壓缸不再有蒸汽進入,直接從連通管抽出去供熱。2#低壓轉(zhuǎn)子拆除,更換成一根光軸,連接中壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機,起到傳遞扭矩的作用。
改造后,低壓缸采用雙轉(zhuǎn)子互換形式,非供熱期仍采用原機組低壓轉(zhuǎn)子,低壓缸以純凝形式運行;供熱期低壓轉(zhuǎn)子采用低壓光軸,只起連接作用,低壓部分并不作功發(fā)電,中低壓聯(lián)通管排汽用于供熱,充分利用汽輪機排汽供熱,減少冷源損失,增大供熱量,以滿足冬季采暖供熱,擴大熱網(wǎng)供熱能力,降低機組運行熱耗,能有效的滿足富發(fā)電廠規(guī)劃的250萬平方米的供熱負荷,并為富發(fā)電廠新機供熱提供備用熱源,保障供熱安全。
3 低壓光軸轉(zhuǎn)子的選型分析
為確保低壓缸改造工作順利進行,我們重新設計一根新低壓轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子為無葉片光軸轉(zhuǎn)子,只起到將中壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子連接傳遞扭矩的作用。為保證新舊轉(zhuǎn)子的互換性,新光軸轉(zhuǎn)子采用套裝結(jié)構。新設計光軸轉(zhuǎn)子主軸尺寸與原機組低壓轉(zhuǎn)子主軸尺寸相同,都是整體鍛造結(jié)構,用新設計配重套筒來代替原轉(zhuǎn)子正反五級葉輪及葉片,轉(zhuǎn)子配重套筒采用等通徑結(jié)構,并盡可能保證套筒重量及位置與原葉輪基本相同,這樣使新設計轉(zhuǎn)子重量、揚度和臨界轉(zhuǎn)速與原低壓轉(zhuǎn)子接近。主軸軸徑處尺寸與原低壓轉(zhuǎn)子軸徑尺寸相同,無需更換原低壓支持軸承。如圖1所示。
從圖2、圖3可以看出套裝光軸低壓轉(zhuǎn)子與原低壓轉(zhuǎn)子冷態(tài)撓度曲線基本相同,這樣新舊轉(zhuǎn)子有很好的互換性。
4 低壓光軸轉(zhuǎn)子在光軸改造中的應用及特點
汽輪機低壓缸及轉(zhuǎn)子經(jīng)一次性改造后,盡管冬季采暖供熱期能夠?qū)崿F(xiàn)高背壓循環(huán)水供熱,而且具有顯著經(jīng)濟性和安全性,但非采暖供熱期機組運行工況嚴重惡化,機組出力、運行經(jīng)濟性、安全性均無法恢復到原純凝工況,致使全年運行經(jīng)濟性無明顯改善。為了解決這個問題,我們想到了一個好的解決辦法——即低壓轉(zhuǎn)子互換技術,而低壓轉(zhuǎn)子互換技術實施的必要性就是低壓轉(zhuǎn)子套裝結(jié)構,為了解決排氣溫度高和葉片顫振,采用供熱期用專門設計的供熱低壓轉(zhuǎn)子,供熱結(jié)束后換回到純凝低壓轉(zhuǎn)子,低壓轉(zhuǎn)子套裝結(jié)構具有一下特點:
優(yōu)點:在設計工況下排氣溫度不高,不會產(chǎn)生顫振。安全性高。
缺點:投資偏大,變工況時,溫度略有增加(85度左右),本身抽汽量達不到要求的溫度,需要其它幾組抽汽提溫。每年需要例行更換轉(zhuǎn)子一次。
基于上述分析,我們提出了汽輪機低壓缸“雙轉(zhuǎn)子互換”循環(huán)水供熱的改造理念。所謂的低壓缸“雙背壓雙轉(zhuǎn)子互換”循環(huán)水供熱,即:在供熱運行工況時,使用新設計的動靜葉片級數(shù)相對減少的高背壓低壓轉(zhuǎn)子,凝汽器運行高背壓(40~45kPa),對應排汽溫度提高至80℃左右,進行循環(huán)水供熱;在非采暖期,再將原純凝轉(zhuǎn)子和末級、次末級隔板恢復,排汽背壓恢復至原設計背壓(4.9kPa),完全恢復至原純凝機組運行工況。
5 確保兩條低壓轉(zhuǎn)子前后對輪具有良好互換性的技術措施
實現(xiàn)汽輪機低壓缸“雙轉(zhuǎn)子互換”的技術關鍵點就是保證兩條轉(zhuǎn)子具有良好的互換性,避免在轉(zhuǎn)子更換時對輪螺孔重復鉸孔。
富拉爾基發(fā)電廠改造時采取的技術措施:
(1)將汽輪機高中壓轉(zhuǎn)子、原純凝低壓轉(zhuǎn)子、低發(fā)對輪全部運至哈爾濱汽輪機廠,對低壓轉(zhuǎn)子前后對輪螺孔進行標準化處理,定位對輪螺孔精確坐標,是兩個低壓轉(zhuǎn)子契合度最高。
(2)制定嚴密的機加工工藝,利用高精度數(shù)控鏜床加工對輪螺孔,使兩套低壓轉(zhuǎn)子在互換時,對輪螺孔嚴絲合縫,誤差可控。
(3)對輪螺栓采用液壓膨脹螺栓,彌補微小加工誤差。
通過采用上述嚴密的加工技術措施后,成功實現(xiàn)了兩條低壓轉(zhuǎn)子互換,避免了現(xiàn)場重復鉸孔。
6 關鍵技術及創(chuàng)新點
(1)冬季供熱運行時取消#2、#3低壓缸2×5級通流,去掉低壓全部隔板和轉(zhuǎn)子,汽輪機組的基礎、汽缸等盡量不動,通流部分改造后夏季仍可恢復原純凝運行,這樣可充分發(fā)揮低壓缸雙轉(zhuǎn)子互換的優(yōu)勢,既滿足了夏季機組接帶負荷的需求,還可滿足機組冬季運行的深度調(diào)峰。
(2)重新設計制造一根無葉片的光軸轉(zhuǎn)子代替原低壓轉(zhuǎn)子,將中壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子連接起來,起到傳遞扭矩的作用。為保證新舊轉(zhuǎn)子互換性,新設計低壓光軸轉(zhuǎn)子仍采用套裝結(jié)構,以保證新設計低壓光軸轉(zhuǎn)子盡量與原純凝轉(zhuǎn)子揚度及臨界轉(zhuǎn)速相近,套裝結(jié)構使兩套轉(zhuǎn)子更換工作量大大減小,增加了轉(zhuǎn)子的使用壽命,套裝結(jié)構轉(zhuǎn)子提高了機組在額定工況運行的安全性能。
(3)改成光軸供熱運行后,由于低壓光軸會產(chǎn)生鼓風,從而使低壓缸發(fā)熱,影響機組安全運行,引一部分冷卻蒸汽進入低壓缸進行冷卻,凝汽器繼續(xù)保持運行,新引入的一路汽源在機組冬季供熱期間面臨機組啟停操作時,可有效減低汽輪機低壓缸的排氣溫度,防止汽輪機低壓缸安全膜破裂損壞。
7 結(jié)語
隨著城市供熱的多元化發(fā)展,城市供熱面積的逐漸增大,與供熱發(fā)展成反向的是國家經(jīng)濟加速速度的放緩和熱電廠出力的急劇下降,在這樣的背景下研究低壓缸光軸技術就顯得很有必要,在低負荷情況下,仍然能保證供熱機組的優(yōu)勢,在機組深度調(diào)峰期間,低壓缸光軸改造發(fā)揮的巨大作用就是從省調(diào)的兩個細則中獲得了補償電量,給企業(yè)的經(jīng)營帶來的新的利潤增長點,本文主要就在汽輪機低壓缸光軸改造技術中低壓轉(zhuǎn)子機構形式的選型進行了詳細分析和認真論證,為今后有相關技術改造需求的單位提供必要的理論依據(jù)。
來源:《中國科技縱橫》2016年24期